<acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
<rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
<acronym id="s8ci2"></acronym>
<acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>
0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

大尺寸BGA器件側掉焊盤問題分析

actSMTC ? 來源:SMT技術網 ? 2023-06-08 12:37 ? 次閱讀

本文通過對BGA器件側掉焊盤問題進行詳細的分析,發現在BGA應用中存在的掉焊盤問題,并結合此次新發現的問題,對失效現象進行詳細的分析和研究,最終找到此類掉焊盤問題的根本原因,并提出改善措施。從驗證結果看,通過改善措施可有效避免此類掉焊盤問題的發生,同時通過制定設計和選型規則,也可有效避免BGA器件再發生類似的應用問題。

隨著全新的無鉛制造工藝的導入,以及電子產品的發展,導致大量無鉛電子產品的質量與可靠性問題產生,出于降成本、高速等各方面的影響,材料和工藝也發生了一些變化,在這些變化下可能隱藏著發生了一些新的失效問題。

怎么發現和解決解決這些問題,是工藝改善的難點。本文從BGA掉焊盤的案例的細節出發,發現并找到失效的根本原因,通過復現失效現象和驗證改善措施的有效性,以解決此類問題,并避免后續新選型的元器件再發生此類問題。

概述

某通訊產品的基帶處理芯片,全年總共失效器件698個(高峰期大約每月更換器件數量116個),由于器件失效造成的金額損失高達130萬(平均每月21萬)。從失效現象看,主要表現如下:

baf66c46-05b0-11ee-8a94-dac502259ad0.png

由以上圖片可以看出:BGA器件側焊盤已經脫落。焊盤的脫落可確定是造成本次失效率高的原因。

為解決當前此基帶芯片的掉焊盤問題,找到掉焊盤原因,避免新開發型號及后續型號基帶芯片的使用再出現類似問題,進行本次掉焊盤問題的分析研究。

試驗說明

試驗方案

1)根據失效現象,尋找掉焊盤的原因及具體工序,并驗證找尋工藝參數。

2)根據業內了解的信息,了解可采用的工藝改善措施。

3)對新款BGA芯片進行改善及評價改善結果。

試驗流程

bb01dc7a-05b0-11ee-8a94-dac502259ad0.png

失效檢查

通過對失效樣品的顯微檢查,發現此款BGA的Substrate采用的是SMD焊盤,掉焊盤的元器件大部分在阻焊下存在一層Cu環,如下圖,其中有些Cu環已經被拉出,可看到明顯的阻焊破損。結合此現象,初步判定焊盤中心部分已經被溶蝕掉,并可能同時還承受了一定應力。

bb20061e-05b0-11ee-8a94-dac502259ad0.png

進一步觀察發現:在芯片中心區域焊盤的溶蝕面積較大,而靠近芯片的邊緣溶蝕面積較小。推測溶蝕具有一定的方向性,即由中心到邊緣。

bb51f67e-05b0-11ee-8a94-dac502259ad0.png

復現失效現象

結合以上的新發現,基本可判定此次問題是由于焊盤溶蝕,為進一步驗證猜測的準確性,我們做了如下實驗(在相同高溫下,進行不同時間的加熱實驗):

1)實驗條件

bb7a4dcc-05b0-11ee-8a94-dac502259ad0.png

2)樣品準備

將實驗板進行125 ℃、48 h烘烤后,采用自動拆卸設備取下芯片,并進行人工除錫、清洗后,選取9塊外觀良好、無起泡、掉焊盤的芯片進行植球實驗。

實驗設備采用的是BGA植球焊接臺,實驗參數如上表所示。

注:對其中的3#樣品進行如下特殊處理:制作焊盤溶蝕后,在機械應力拉拔作用下的樣品。

實驗結果:

1)260 ℃下對此基帶芯片進行長時間加熱確實會引起焊盤的咬蝕,出現溶蝕的臨界時間應該略低于10 min(從2號樣品開始出現焊盤溶蝕,7、8、9號已經出現焊盤大面積溶蝕)。

bb82c042-05b0-11ee-8a94-dac502259ad0.png

2)進一步觀察發現:機械損傷樣品(3#樣品)與純粹Cu咬蝕樣品(8#樣品)兩種模式下焊盤脫落形貌不同。機械損傷導致的掉焊盤是一整塊焊盤的脫落,包括綠油覆蓋的部分,一般不會有錫殘留,且往往伴隨著綠油的破損。而Cu咬蝕導致的掉焊盤會保留綠油覆蓋下的部分,形成"銅環",綠油無破損,且一般都會有部分錫/焊盤殘留,如下圖所示。

bba4721e-05b0-11ee-8a94-dac502259ad0.png

小結

根據此次驗證,可判定此次BGA芯片的失效模式以溶蝕為主,機械損傷為輔的失效模式。

改善方向

根據以上實驗小結,則改善此問題的方向:

1)管控回流、返修等所有工序中焊接的總時間。

2)引入自動化返修,精確控制高溫時間,減少除錫過程的磨損。

3)更改BGA的Substrate的鍍層,阻止Cu層的溶蝕。

改善方案

結合以上分析的影響因素,尋找可以解決此類問題的方法,則可采用如下操作方法。

bbc7aa7c-05b0-11ee-8a94-dac502259ad0.png

1)自動化除錫/返修設備(控制時間和接觸)

芯片自動拆卸:由于機械磨損導致的掉焊盤容易發生在除錫階段,主要是由吸錫線與焊盤的刮擦引起。通過采用真空除錫工藝,改善效果明顯;基本可避免刮擦引起的焊盤咬蝕,則掉焊盤只剩與維修次數有關。

真空除錫:通過夾具固定芯片,先通過加熱氣嘴吹熱風加熱芯片,當芯片上的殘錫充分熔化后,加熱氣嘴的熱風氣流突然增大,且固定芯片的夾具向加熱氣嘴方向移動,增大的氣流依次吹去焊盤上的殘錫。整個過程中僅有氣流吹過焊盤,避免了現在手工除錫過程中烙鐵和吸錫線對焊盤的摩擦。從原理上可減緩PAD的溶蝕。

另外,從驗證結果顯示,也確實大大降低掉焊盤幾率如下:

bc0e2da8-05b0-11ee-8a94-dac502259ad0.png

2)更改鍍層(見少Cu的遷移)

改善前采用的是Cu上OSP的鍍層,從機理上講容易導致Cu向焊料的遷移;

改善后采用的是Cu上鍍NiAu鍍層,中間有一層Ni層,可阻擋Cu向焊料的遷移。

bc171f58-05b0-11ee-8a94-dac502259ad0.png

驗證結果

經過以上改善,掉焊盤率降為5%,相比原來手動拆卸時的23%,失效率大大降低。

總結

通過此次研究,發現了一種新的失效模式。并在此失效模式基礎上,提出了更科學的元器件設計和使用規則。為后續BGA芯片封裝應用設計,提出了新的需求指標,避免后續同類失效模式的發生。

當發生元器件掉焊盤時,我們需要仔細觀察失效現象,若屬于焊盤溶蝕問題,最主要就是從三方面著手解決:

1)縮短焊接總時間;

2)精準控制高溫時間,并避免引入力的作用;

3)采用有中間阻擋鍍層,阻止Cu的遷移。

審核編輯:湯梓紅
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    447

    文章

    48194

    瀏覽量

    411030
  • BGA
    BGA
    +關注

    關注

    4

    文章

    508

    瀏覽量

    46114
  • 焊盤
    +關注

    關注

    6

    文章

    519

    瀏覽量

    37735
  • 基帶芯片
    +關注

    關注

    12

    文章

    203

    瀏覽量

    33315

原文標題:大尺寸BGA器件側掉焊盤問題分析

文章出處:【微信號:actSMTC,微信公眾號:actSMTC】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    器件高密度BGA封裝設計

    :■ BGA 封裝簡介■ PCB 布板術語■ 高密度BGA 封裝PCB 布板BGA 封裝簡介在BGA 封裝中,I/O 互聯位于器件內部?;?/div>
    發表于 09-12 10:47

    protel *** 中PCB盤問題 ***中新建PCB文檔,直接然后放置元

    `protel *** 中PCB盤問題 ***中新建PCB文檔,直接然后放置元件,用導線連接盤,盤變綠色 (如圖)請高手指點!`
    發表于 02-24 10:37

    BGA——一種封裝技術

    器件的封裝,發展空間還相當大。BGA封裝技術是在模塊底部或上表面有按陣列形式分布的許多球狀凸點,通過焊料凸點實現封裝體與基板之間互連的一種封裝技術。在半導體IC的所有封裝類型中,1996~2001年
    發表于 10-21 17:40

    BGA盤修理技術,你試過嗎?

    之間的阻材料,以保持一個較低的輪廓。有必要時,輕微磨進板面以保證連線高度不會干涉更換的元件。? 選一個BGA的替換盤,最接近配合要更換的盤。如果需要特別
    發表于 08-05 09:51

    求助BGA封裝尺寸規格

    求助各位大神,能否指導下,BGA封裝尺寸規格有相應的標準嗎?還是可以任意直徑的球搭配任意間距嗎?小白一個,積分也不多,急求好心人指導,謝謝了!
    發表于 10-24 16:55

    PCB元器件布局通則和尺寸考慮

      元器件布局通則   在設計許可的條件下,元器件的布局盡可能做到同類元器件按相同的方向排列,相同功能的模塊集中在一起布置;相同封裝的元器件等距離放置,以便元件貼裝、焊接和檢測。   
    發表于 08-30 16:18

    BGA焊接工藝及可靠性分析

    、焊錫膏清理。3) 涂焊錫膏、助焊劑必須使用新鮮的輔料,涂抹均勻,膏必須攪拌均勻,膏黏度和涂抹的膏量必須適當,才能保證焊料熔化過程中不連
    發表于 12-30 14:01

    BGA器件庫元件的創建

    有兩種類型的 BGA 球形引線1. 非折疊式2. 折疊式本白皮書包含 BGA 尺寸的真實示例。其中包括用于展示和說明 BGA 最佳實踐的
    發表于 10-12 08:22

    公用盤問題導致的缺陷

    `請問公用盤問題導致的缺陷有哪些?`
    發表于 01-15 16:18

    BGA盤分類和尺寸關系

    盤。如下圖24.6所示。NSMD在大多數情況下推薦使用,它的優點是球形盤直徑比阻尺寸大,焊接中球有更大接觸面,熱風整平表面光滑、平
    發表于 07-06 16:11

    BGA焊點虛原因及改進措施

    都是出現在球與器件的基板之間,即封裝一,并且裂紋非??拷庋b一的金屬間化合物。軟件模擬與試驗結果是吻合的。個人認為這種結論在一定程度上暴露了
    發表于 12-25 16:13

    【技術】BGA封裝盤的走線設計

    ,電阻等,也可貼裝一些IC組件;泛用貼片機,適用于貼裝異性或精密度高的組件,如QFP,BGA,SOT,SOP,PLCC等。3回流焊接回流是通過熔化電路板盤上的錫膏,實現表面組裝元器件
    發表于 03-24 11:51

    DFM設計干貨:BGA焊接問題解析

    ,電阻等,也可貼裝一些IC組件;泛用貼片機,適用于貼裝異性或精密度高的組件,如QFP,BGA,SOT,SOP,PLCC等。3回流焊接回流是通過熔化電路板盤上的錫膏,實現表面組裝元器件
    發表于 03-24 11:52

    PCB Layout中盤和過孔的設計標準及工藝要求

    設計對 BGA 工藝的影響   1、膏模板印刷:當使用精細間距 BGA 器件,PCB 連接 BGA
    發表于 04-25 18:13

    BGA器件如何走線、布線?

    設計方法和應用。另外科普了PCB制造板廠對于BGA器件的加工工藝(表面處理技術及盤中孔塞孔工藝)及加工成本分析。為工程師進行極小BGA相關的設計提供技術參考。
    發表于 06-19 07:17 ?2.8w次閱讀
    <b class='flag-5'>BGA</b><b class='flag-5'>器件</b>如何走線、布線?
    亚洲欧美日韩精品久久_久久精品AⅤ无码中文_日本中文字幕有码在线播放_亚洲视频高清不卡在线观看
    <acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
    <rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
    <acronym id="s8ci2"></acronym>
    <acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>